在精益化管理飛速發展的當下,如何將傳統安拆工藝的安全系數再提高、施工效率再提升、有效降低材料耗費等問題,就成了擺在西銘人面前一項亟待解決的“課題”。
“精益化管理就是要消除浪費、優化流程、提高工作效率,實現企業整體系統的優化和高效運行,作為我們安裝區而言,想要將精益化管理不斷推進,我們就要在拆除方面尋找突破口,只有打破傳統思想觀念,徹底解決生產流程中時間等待、人員等待、設備等待的問題,在嚴格遵循標準作業流程的同時,有效降低生產成本、提高生產效率和質量”西銘礦安裝區區長王力說道。
為了有效提高傳統安拆工藝的安全系數、施工效率、降低材料耗費,安裝區嚴格按照“科學組織、積極協調、嚴格考核”的工作思路,特成立“解題”小組,重點從設計優化、設備應用、勞動組織、施工效率等4個方面開展頭腦風暴,破解影響和制約傳統拆除工藝的瓶頸。同時,堅持問題導向,制定了工作面超前加固、支架高效拆移等解決措施,堅決做到小問題不過班,大問題不過天,逐條逐項明確責任人,將安拆過程中的種種難題,逐個擊破。?
“工作面出架是拆除用時最長、工序最繁瑣的一個環節,支架拆除工藝條件又有制約性,導致我們每班在下班前都無法完成完整的拆除工作,我們安裝一隊就樹立了‘一家人、一盤棋、一條心’的思想,統籌協調,積極組織,有效利用交接班時間,在當班最后的時間段將支架抽出并做好維護工作,使下一班在接班后就可以第一時間進行支架拆除的相關作業。”安裝一隊隊長王朋朋介紹道。
安拆過程中,該礦安裝一隊充分調動時間、人員等因素,在合理利用交接班時間的同時,加強檢修班管理,在完成設備設施正常檢修作業的基礎上,做好對架、裝架工作,49407工作面穿層下至上車場的支架運輸也是24?小時循環不間斷的作業,并根據現場條件的變化及時完善施工管理規定,提前將設備易損的配件輸送到工作面,每班安排專人維護液泵和其他設備,有效杜絕因發生設備故障而影響生產的情況出現,全力保障了生產接續工作順利推進。
工欲善其事,必先利其器。鋼絲繩在礦井安拆任務中扮演著重要的角色,安裝一隊在做好日常工作的同時,不斷加強鋼絲繩的檢查和維護保養工作,定期對鋼絲繩進行清潔、潤滑和緊固等操作,以保證鋼絲繩的使用壽命和安全性能,有效提升鋼絲繩的使用壽命,為礦井節約成本,助力精益化管理工作的持續開展。
西銘礦通過優化工作流程、減少浪費、突破瓶頸,大大提高了生產效率和質量,在南四采區49407工作面安拆任務中,共計節約人工成本約18萬元,提高拆除效率33%,安全拆除支架120臺,使工作任務提前10天順利完成。